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脫硫技術(shù)的研制與使用

   2012-07-08 275
導(dǎo)讀

縱觀國內(nèi)外的脫硫脫氰技術(shù),目前我國采用的典型脫硫脫氰技術(shù)主要有以下幾種方法:一是T.H法,通稱濕式氧化法;二是FRC法,通稱催

縱觀國內(nèi)外的脫硫脫氰技術(shù),目前我國采用的典型脫硫脫氰技術(shù)主要有以下幾種方法:一是T.H法,通稱濕式氧化法;二是FRC法,通稱催化氧化法;三是HPF法,通稱催化氧化氨法;四是AS法,通稱氨硫聯(lián)合洗滌法;五是SARFEBAN法,簡稱MEA法;六是V.A.C.A法或稱真空堿法;七是改良ADA法。其中AS法應(yīng)用的比較多,其中首鋼、武鋼、攀鋼等大型焦化廠均采用此方法。該脫硫脫氰工藝是以煤氣中的NH3為堿源,用洗氨塔的富液吸收H2S,HCN,為保證NH3的吸收效率,富氨循環(huán)液中氨含量不能過高,因此脫硫的效率較低,一般塔后的H2S、HCN含量只能降至500mg/m3,這是氨硫聯(lián)合洗滌工藝的根本技術(shù)問題。

  1脫硫工藝簡介從電捕焦油器來的煤氣進(jìn)入脫硫塔下段煤氣終冷段。在終冷段,煤氣與經(jīng)冷卻的終冷循環(huán)液逆向接觸,使煤氣冷卻到脫硫洗氨要求,其循環(huán)液補(bǔ)充水是洗氨富液或低溫循環(huán)水。煤氣終冷段多余水由手動調(diào)節(jié)裝置送至焦油氨水初級分離系統(tǒng)或富液槽。

  煤氣在脫硫塔內(nèi)通過升氣管進(jìn)入脫硫塔中段脫硫段。在脫硫段,煤氣與經(jīng)過深冷的脫酸水、主洗氨段來的洗滌水逆流接觸,吸收煤氣中的H2S和HCN的到H2S富液,自流進(jìn)入富液槽,可以作為脫酸蒸氨原料。

  脫除硫氰后的煤氣繼續(xù)上升,通過升氣管進(jìn)入脫硫塔上段主洗氨段。在主洗氨段內(nèi),煤氣與塔頂進(jìn)入的經(jīng)過砂石過濾器熱態(tài)和冷態(tài)串級除油的剩余氨水,以及從洗氨塔上段用泵抽送來的半富氨水逆向接觸,吸收煤氣中90的氨得到富氨水即H2S洗滌水。

  煤氣從脫硫塔頂部出來進(jìn)入洗氨塔下段最終脫硫段即堿洗段。在堿洗段內(nèi),煤氣與用泵從塔底抽出的循環(huán)堿液進(jìn)行逆流接觸,進(jìn)一步凈化煤氣中的H2S和HCN.循環(huán)堿液的補(bǔ)充由堿液計量泵從堿液槽抽出并由軟水稀釋后的堿液,堿洗段多余的由手動調(diào)節(jié)送至固定銨塔處理,目前堿洗段以低溫循環(huán)水代替堿洗,多余水串入脫硫塔終冷段。

  堿洗段煤氣繼續(xù)上升,通過升氣管進(jìn)入氨最終凈化段洗氨段。在洗氨段,煤氣與涼水架來的經(jīng)冷卻、深冷后的游離氨廢水或一系蒸氨廢水逆流接觸進(jìn)一步吸收煤氣中的氨,得到半富氨水,氨硫凈化后的煤氣進(jìn)入洗苯系統(tǒng)。

  2A.S法易出現(xiàn)的問題2.1氨硫處理系統(tǒng)介質(zhì)帶油嚴(yán)重煤氣脫硫洗氨時帶入系統(tǒng)的油主要通過兩個途徑:氣相介質(zhì)帶入系統(tǒng),電捕后煤氣中的焦油、萘(標(biāo)定值為含焦油0.13g/NM3、萘0.88g/NM3)等通過脫硫洗氨塔的洗滌水洗滌進(jìn)入富液中;液相介質(zhì)帶入系統(tǒng),剩余氨水通過沉降分離部分焦油,在通過冷卻、過濾進(jìn)入系統(tǒng)。系統(tǒng)帶油存在以下問題:1)硫化氫富液大槽沉積大量焦油。

  2)汽提水和廢水夾帶瀝青堵塞管道和換熱器。

  3)酸性氣體夾帶輕質(zhì)油,影響硫酸。

  4)堵塞蒸氨塔塔盤,塔效降低。

  5)在脫酸塔內(nèi)冷料和熱料進(jìn)口位置焦油和填料結(jié)塊,堵塞脫酸塔。

  2.2換熱器的堵塞問題A.S法生產(chǎn)中大量使用換熱器,其中螺旋板換熱器的堵塞主要表現(xiàn)以下幾方面:一是介質(zhì)層堵塞,其主要原因是氨硫處理系統(tǒng)介質(zhì)帶油嚴(yán)重;二是水層堵塞。水層堵塞有兩種情況:一是水垢的堵塞;二是雜物碎片的堵塞。

  2.3氨水系統(tǒng)腐蝕泄漏問題針對氨水系統(tǒng)的焦油氨水分離槽、剩余氨水槽的焊接部位部分出現(xiàn)泄漏,其根本原因是氨硫系統(tǒng)尾氣是用循環(huán)氨水進(jìn)行洗滌吸收尾氣中的H2S等酸性物質(zhì),這些物質(zhì)大部分進(jìn)入氨水系統(tǒng)后,使氨水中含有大量的酸性物質(zhì),直接腐蝕管道和設(shè)備焊接部位。

  2.4吸收富液硫化氫系統(tǒng)處理問題富氨水蒸氨,酸性氣體生產(chǎn)濃硫酸,工藝技術(shù)是成熟的,但還存在以下問題:1)酸性氣體生產(chǎn)濃硫酸,凈化成本太高;酸性氣體燃燒后,洗滌降溫,除濕(空氣除濕概述),除霧,工藝流程長,能耗高,腐蝕嚴(yán)重。

  2)酸氣生產(chǎn)硫酸要考慮煤氣系統(tǒng)硫化氫資源量,計算出酸性氣體中硫化氫濃度,酸性氣體中惰性組成和有機(jī)物質(zhì)太高,燃燒后二氧化硫濃度不能保證,過程氣體體積大,轉(zhuǎn)化時系統(tǒng)熱量不能平衡。

  3)硫酸開停工事件頻繁,系統(tǒng)腐蝕加劇。

  2.5A.S煤氣脫硫脫氰存在萘堵塞煤氣凈化系統(tǒng)投產(chǎn)后,系統(tǒng)生產(chǎn)不穩(wěn)定,電捕后煤氣含萘0.88g/Nm3,含焦油0.13g/Nm3,遠(yuǎn)大于設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。初冷器后煤氣夾帶大量的萘和焦油,部分在初冷器到鼓風(fēng)機(jī)之間管道內(nèi)聚集,2000年更換鼓風(fēng)機(jī)前煤氣管道時,煤氣管道內(nèi)部焦油和萘沉積量達(dá)到管道直徑的三分之一。鼓風(fēng)機(jī)34個月必需進(jìn)行一次檢修,每次在鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子內(nèi)部都要清除出大量的焦油和萘。脫硫塔每兩周時間就要停塔清掃一次,每次清掃地下放空槽內(nèi)部都要析出大量結(jié)晶萘,進(jìn)入系統(tǒng)后存在以下問題:1)終冷后煤氣中的萘進(jìn)入冷卻水飽和,在換熱器降溫后析出萘結(jié)晶堵塞換熱器。

  2)煤氣降溫后析出萘結(jié)晶堵塞鋼板網(wǎng)填料和脫硫洗氨塔內(nèi)部低壓噴頭。

  3)堵塞硫化氫洗滌水換熱器。

  萘堵塞換熱器后,造成檢修費用大量增加,洗滌塔低壓噴頭堵塞后,蒸汽不容易清掃通,脫硫洗氨塔內(nèi)部低壓噴頭全部堵死,影響脫硫洗氨效率。

  3解決的方法3.1大容積重力沉降的方法去除焦油系統(tǒng)帶油問題一直困擾著國內(nèi)A.S用戶,螺旋板換熱器、板式換熱器流道的堵塞造成換熱效率下降,洗滌塔、脫酸塔、蒸氨塔填料的堵塞導(dǎo)致塔效率的降低。除去剩余氨水中的輕、重質(zhì)焦油成為能否保證煤氣洗滌系統(tǒng)順利運行的關(guān)鍵。采用砂石、瓷砂過濾器等機(jī)械方法去除,效果不是特別的明顯,而采用大容積重力沉降、延長沉降時間的方法去除焦油。

  3.2解決換熱器堵塞問題的方法(1)介質(zhì)層堵塞可采用酚油進(jìn)行溶洗:將可溶性的介質(zhì)隨酚油帶出;如貧富油換熱器的貧富油兩側(cè)均可酚油進(jìn)行清洗。此外,介質(zhì)層還可用蒸汽進(jìn)行清掃。

  (2)對水垢的堵塞只能采用化學(xué)清洗的方法進(jìn)行除垢。

  (3)對水層雜物碎片的堵塞可采用反沖的方式將雜物沖出。

  3.3解決氨水系統(tǒng)腐蝕泄漏的方法(1)加強(qiáng)氨硫系統(tǒng)操作,不能出現(xiàn)過氧現(xiàn)象。

  (2)氨水系統(tǒng)材質(zhì)要提高。

  (3)焊接質(zhì)量要把關(guān)。

  3.4解決AS煤氣萘堵塞的方法回收煤氣凈化系統(tǒng),保證進(jìn)入脫硫塔前的煤氣達(dá)到設(shè)計要求,改進(jìn)了初冷器混合液噴灑系統(tǒng),改進(jìn)了初冷器低溫水系統(tǒng),改造了制冷機(jī);基本保證了初冷器的設(shè)計要求,使初冷器集合溫度達(dá)到設(shè)計值221,運行一段時間后,檢測發(fā)現(xiàn)初冷器出口煤氣含萘變化不大,實際煤氣含萘大于0.8g/Nm3,混合液噴灑后,混合液槽內(nèi)部焦油含萘保持在2023;煤氣組成單獨依靠初冷器煤氣降低溫度,通過初冷器焦油氨水混合液噴灑凈化煤氣中的萘是不可行的。通過長期的研究分析表明,初冷器凈化煤氣中的萘的工藝要滿足以下條件:1)煉焦煤變質(zhì)程度低,產(chǎn)生的煤氣中萘含量低。

  2)煤氣中萘和焦油比值不能大于9.

  3)煤氣中80時的焦油含量要求高。

  在鼓風(fēng)機(jī)后增加洗萘塔,采用洗油洗萘,投產(chǎn)后,進(jìn)入脫硫塔的煤氣含萘小于0.3g/Nm3,從根本上消除了萘的堵塞問題,煤氣凈化系統(tǒng)也進(jìn)行了調(diào)整,提高了初冷器集合溫度控制要求,降低了初冷器對制冷機(jī)的依耐。氨硫洗滌進(jìn)入了良性循環(huán)生產(chǎn)。

  3.5吸收富液硫化氫系統(tǒng)問題的處理根據(jù)硫酸工藝的特性,進(jìn)行技術(shù)改造,增加噴硫磺工藝,采用酸性氣體和硫磺混合燃燒方法生產(chǎn)硫酸。改造后,提高了過程氣體中的二氧化硫資源量,轉(zhuǎn)化時系統(tǒng)熱量基本可以平衡,硫酸單元穩(wěn)定生產(chǎn)時間可以延長。

  4結(jié)論(1)在A.S脫硫洗氨系統(tǒng)后增加洗萘塔,可以減少A.S系統(tǒng)萘堵塞。

  (2)增加噴硫磺工藝,硫酸單元穩(wěn)定生產(chǎn)時間可以延長。

  (3)剩余氨水除焦油采用大容積重力沉降的方法去除焦油,減少換熱器的堵塞。

  (4)氨硫進(jìn)行優(yōu)化,減少氨水系統(tǒng)的腐蝕和泄露,減少生產(chǎn)運行成本。
 
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